“JIT”推广方案(草案参考用)
拟制人:曾 勇
部 门:工 厂
职 务:实习生
日 期:2004-3-1
一.现状描叙
1.现工厂
管理基本上是一种粗放式
管理,注重技术,对现代
管理技术和工具运用不够;缺
少一个统一的、明确的
管理思路。各部门为了完成任务而完成任务,各自为战。
1.1 “5S”
管理执行不到位(部分客观原因),ISO9000 程序文件与实际工作结合度不高。
由此而造成
员工对公司的信任度降低,
管理人员在
管理过程中因
缺少上级对此的支持而信心
不足,士气不高。
1.2 各部门、各
管理人员责、权、利不清,未能充分发挥 ISO9000 的作用。在
管理制度上没
有作到规范化、程序化,各岗位
管理干部
缺少岗位说明书、岗位流程等,
生产线作业指导书
不完善等。由此而造成
管理人员没有明确的
管理目标(指成本降低、效率提高等,而不是指
是否完成当天任务),在维持状况下执行命令。同时,
缺少对新入职
员工培训。
1.3
生产过程中,劳动力浪费严重。
1.3.1 流水线
生产中存在若干“瓶颈工序”,导致整个
生产过程中前后
生产能力不一致,如原
料供给、QC 检测等就明显制约了出货速度。目前的状况可以用下图表示:
原料供给
插机、附件
装配
QC
成品
因为
缺少对各
生产线、各相关部门
生产能力的评定,对各工序的
人员、设备的配备无法
进行合理调整,通过改进,应尽量达到如下图:
原料
生产流水线
成品
1.3.2 定置
管理不到位。部分工序中所需物料及工具的摆放位置有待进一步合理化,如下图
主机装配,
员工有时要转身回头拿螺丝或胶水,有时需隔流水线较远拿工具,浪费了实际工
作时间。
1.3.3
缺少对工作时间的
管理。
员工缺少时间
管理观念(
缺少激励也是原因之一),导致做事
时有重复、返工,经常因一点小事而打断正常的工作节奏,时间浪费严重。
例:现在每天
生产车间的卫生打扫分别在 10:00 和 15:00 左右进行,而此时正是工作
的高效率时段,清洁时打断
员工的工作,导致其重新调整工作状态。
1.4
缺少激励。现行
管理制度、工资制度
缺少激励。做好做坏一个样,做的多做的少拿一样
的工资,这种现状助长了部分
员工“吃大锅饭”的心态,而这对其他
员工是不公平的。
2
管理人员缺少培训,无法做到有效沟通。
2.1 沟通的目的—朝一个目标努力
沟通的四个方向,见下图:
沟 通
沟通
沟通
沟 通
工厂的现状:满意度较低,
员工流动性大,不利于
管理。
2.2 加强培训
这一点在上面提到,其中最重要的是
管理人员缺少培训。如,在推行“5S”,ISO9000
等过程中,高层
管理者
缺少坚定决心,中、基层
管理人员缺少必要的培训而
缺少执行的动力。
到最后就变成空有其名而无其实了。现在的情况正是如此,部分
管理人员因上级态度不坚决
而在
管理过程中听之任之;少数
管理人员能认识到这样做的好处,但又因
缺少必要的培训而
缺少实践、解决问题的办法,也有部分提出了解决办法而得不到上级支持,因此打消了积极
性等等都有。如果领导有了“就这样过吧”的想法,那么下面就更是得过且过了。
上面描叙的情况,因为各部门
缺少激励,没有形成统一的
管理思路,所以在
管理过程中,
部门间无法协调。各部门只从本部门的“少做事,少出事,少负责,多拿钱”原则出发,导
致沟通失败,问题难以解决。
3
缺少对
管理项目的控制
各种统计数据没有充分利用,统计了之后,只是放在那里,并没有用来做为改进的依据
和指导,导致
缺少对
管理项目和
管理目标、考核等的控制。
如:不合格率的统计,往往只是进行了记录和存档、临时性的解决,并未对月、季度、
年的不合格率进行统计,由此很难通过数据来反映长期跟踪效果,对关键工序的不合格率难
以通过数据来显示改进情况,并调查原因,解决办法,并判定是否需要作为作业指导备案。
其他的类似还有:人均
生产率、设备故障率……
4 库存
管理不统一
4.1 库存无计划
即针对本公司产品目前的销售状况、发展前景预测等,工厂
缺少对
生产量、库存量制定
相应计划,无人核算各产品的安全库存量。而市场部也未将年度总结、各销量(各机型)纵
前关联部门
同事满意
自己满意
后关联部门
同事满意
上级满意
下级满意