杭州松下
马达有限
公司推行 5S 现场
管理
以前,从车间巡查回来后总免不了要生气,却又没有可量化的标准对员工进行考核或要
求整改; 推行 5S 后,所有的
生产要素均处于受控状态,现场
管理在一定程度上有所改观,
从车间巡查回来后,我的心情轻松了许多……
■ 5 S 推 行 感 悟
以流水线
生产模式组织上亿元产值的
生产,结果会怎样?
杭州松下
马达有限
公司成立于 1994 年,主要
生产销售家电产业
马达及其零部件。公
司本着“为人类改善提高而创造,为世界文明进步发展而追求”的经营理念和提高家电
产业
马达质量、服务社会的信念在中国开创事业,不断开发高质量、高技术、高效率、
低噪音、长寿命的新产品。1995 年,
公司正式投入
生产,以少品种、小量的
生产进行;1999
年 AR 直流无刷
马达投入
生产;
公司的业务量有了突飞猛进的发展。2001—2003 年 AR、
室内
马达在市场上需求量上升;2003 年Φ58 真空泵、Φ114 洗碗机正式投产。2004 年 1
月
公司的销售额突破亿元大关,以后几个月的销售还在成倍的上升。但
生产方式主要是
流水线式的,期间
公司招募了大量的操作工、因为操作工是非专业人员、因此在安全、
品质上出现了问题;不论是
管理素质还是人员素质的基础都比较差。由于
公司的发展速
度远远超过了基础
管理的改善和人员素质的提高速度,出现了
管理严重滞后于
公司发展
的弊端,各方面的
管理都比较混乱,尤其是
生产现场的
管理,
生产现场堆满了原材辅料、
半成品、成品和包装材料,连走廊里两个人对面走过都要侧身。根本分不清哪里是仓库,
哪里是
生产现场。
公司生产的产品占市场比例的,经常有客户到
公司考察访问,刚开始客户对我们的
现场状况不大满意,他们所看到的现场是混乱、较为脏的现场,以至于怀疑到我们
生产
出来的产品,对我们的产品呈抱着试试的心态;虽然我们的产品在市场上有很大的价格
优势,但因为客户的定单少,
公司 94 年至 98 年所
生产及销售值在同行中均处于劣势。
从 1998 年开始,
公司调整了其的发展战略、引进了松下先进的
管理模式、结合中国
国内的实际情况,从抓产值、抓订单数量,转变为抓
管理、抓质量、抓效率、抓对客户
的服务。由于
公司是半机械化手工作业,不论是职工的素质,还是
管理人员的素质都比
较差。绝大多数
管理人员都是非技术出身的,对工厂的
管理都是出于一些本能的感悟,
对现代化的
管理方法和手段更是知之甚少。很多方面我们感觉自己做得不好,但大家都
觉得无从下手,怎么样做才能做好,心里都没有底。只好摸着石头过河,自己慢慢探索。
与 5S 结缘,推动良好的工作习惯和现场规范的形成
2003 年日本松下株式会社解体,其属下的员工被分配到其分社
公司,总部支配了 10
余名支援者到
马达公司支援;这时
公司领导在原有的基础上、从总部重新引进 5S 现场管
理模式,由日方支援者牵头,对
公司现场的状况进行了深层而又规范的改革;
公司领导
讨论决定成立现场 5S 小组、专门从事 5S 的现场
管理活动。5S 现场改革内容深深地吸引
住了我,知道了什么样的现场
管理才是规范的
管理,现场
管理的规范化要做哪些工作,
走哪些步骤。2004 年 4 月,
公司领导及日方支援者参观了上海美培亚精密机电有限
公司,
学习了现场关于 5S 的
管理方法、对现场的现状惊讶不已、十分佩服
公司的
管理、也十分
欣赏现场的干净、整洁。回来后,我们对上海一行进行总结、对其在
管理上的方法进行
探讨、采纳好的有效的
管理方法;同时、我们根据现场现状的情况,成立了以各有关生
产现场部门领导干部为主体的现场自我改善活动委员会,在
公司领导的指导下正式将 5S
活动的推向另一个台阶。
5S 绝非“
大扫除”,要通过相应的
管理和考核制度去规范
5S 活动刚开始推行时,很多职工,包括一部分
管理干部,都认为这又是一次大规模
的群众性
大扫除运动,只不过
大扫除的时间变成 4 个月了,大家应一应这个景就可以了。
但随着 5S 活动的逐步推行,每个职工都感觉到这次和普通的
大扫除有本质的不同。